09305 (0205)Это был второй самолёт, который полк потерял. В декабре 1970 года четыре экипажа полка (один из экипажей - экипаж майора Панова В.И., бортовой инженер Филатов Н.И., самолёт № 09301) выполняли спецзадание по транспортировке грузов для пострадавших от наводнения в Индии. 19 декабря 1970 года через 40 минут после взлёта из аэропорта Дакка (Пакистан) на этом самолёте, пилотируемым экипажем командира 1 эскадрильи подполковника Скока Н.С., выключились все четыре двигателя. В начале экипаж принял решение приводниться в океане, но на борту находились пассажиры и было решено попытаться спасти самолёт и людей. В 13 часов 18 минут по московскому времени самолёт потерпел катастрофу на аэродроме Панагарх (Индия). Согласно инструкции экипажу:
Как видно, в инструкции экипажу описаны идеальные условия, которых на практике практически не бывает. Экипаж начал запуск двигателей со второй силовой установки, что было более рационально (ближе к фюзеляжу, меньше разворачивающий момент), но если бы знал, что с ней произошло, то не стал бы тратить драгоценную энергию аккумуляторных батарей на запуск этого двигателя. После нескольких попыток запуска двигателей, третью силовую установку удалось запустить (бортинженер - капитан В.М.Василеуцкий) и довести самолёт до аэродрома Панагарх. Управлять режимом работы третьей силовой установки экипаж не имел возможности. Двигатель работал на режиме 64% (это происходит при обрыве тросовой проводки управления двигателем, специальный механизм автоматически устанавливает такой режим работы). В добавок ко всему, на нём возник пожар. Аккумуляторные батареи исчерпали свою энергию, подключить генератор работающего двигателя на бортовую сеть не было возможности. Производя посадку при трёх неработающих двигателях (шасси, закрылки – убраны, посадочная скорость возросла на 150 км/ч от обычной посадочной скорости 240-250 км/ч и горевшим, неуправляемым 3-м двигателем), упавшем давлении в бустерной гидросистеме, экипаж не смог погасить скорость и посадить самолёт в этой тяжелейшей ситуации. На высоте около 1000 м экипаж выключил неуправляемый двигатель. Ан-22 перелетел на высоте около одного метра почти всю ВПП (2200 м). При выравнивании возник правый крен, что привело к касанию консоли крыла о землю, его разрушению, течи топлива и интенсивному развитию пожара. Самолёт при движении по неровному грунту разрушился и сгорел. В состав экипажа входили:
Совместная комиссия МАП и ВВС установила, что причиной катастрофы явился обрыв лопасти заднего винта 2-ой силовой установки (которую потом нашли). Лопасть прошла через фюзеляж, разрушила тросовую проводку управления двигателями (поэтому третий двигатель и не управлялся), повредила электрические жгуты электрооборудования и распределительные коробки переменного тока 115 и 208 В. По рекомендации комиссии был проведён осмотр всех воздушных винтов АВ-90, находящихся в эксплуатации. Оказалось, что на многих винтах с наработкой более 25 часов имелись лопасти с трещинами на комлевой части. Трещины возникали из-за нарушения технологии изготовления лопастей: при ручной подрезке стеклопластиковой оболочки, служащей для образования профиля прикомлевой части, комель царапался. Эти царапины стали концентраторами напряжений и привели к образованию трещин. Нескольким экипажам пришлось менять воздушные винты АВ-90 в отрыве от базы. В частности, экипаж майора Панова В.И. с бортовым инженером Филатовым Н.И. менял винты в Дели на самолёте № 09301. В течение января-февраля 1971 года все винты с самолётов полка были сняты и отправлены на завод-изготовитель для дефектации и отбраковки. Были внесены коррективы в технологический процесс изготовления винтов и ужесточён выходной контроль, а также введена периодическая проверка представителями завода лопастей в эксплуатации. Эти мероприятия позволили исключить в дальнейшем разрушение винтов АВ-90 в полёте. Кроме того, начиная с 1973 года, на самолётах с 5-й по 7-ю серии внедрили новую, разнесённую проводку тросов управления двигателями в зоне вращения винтов. С целью выдачи рекомендаций по управлению Ан-22 в особых случаях, основываясь на магнитофонной записи полёта экипажа подполковника Скока Н.С., в ОКБ Антонова в соответствии с приказом № 547 от 29.06.1971 были проведены специальные исследования на машине № 56391 (0103). В ходе их экипаж лётчика-испытателя Курлина Ю.В. выполнил 25 полётов, в которых имитировал посадки с тремя и четырьмя отказавшими двигателями. Винты работали в режиме нулевой тяги или с одной стороны на режиме нулевой тяги, а с другой - были зафлюгированы. Для определения длины пробега Ан-22 при торможении только колёсами, была выполнена посадка, в ходе которой на высоте 100 м выключили все двигатели. "Машина пронеслась, как сатана, больше 1 км и лишь затем мы почувствовали, что скорость падает," - вспоминает Курлин Ю.В. В результате этих испытаний установили характеристики снижения, устойчивости и управляемости "Антея" в подобных случаях и внесли соответствующие дополнения в инструкцию экипажу. Экипаж подполковника Скока Н.С. не допустил в этом полёте ни одной ошибки, но из-за серьёзных повреждений самолёта и электропроводки, неработающих приборов, не смог погасить посадочную скорость. После катастрофы в Индии полёты на Ан-22 возобновились в феврале 1971 года. |